
4.7 效果验证
经过模具加工后钳工对制件弯曲成形部件进行 抛光处理,组装试模加工,制件一次验证弯曲压痕小, 制件未被碰伤压伤,但两端弯曲角度成喇叭口状,弯曲回弹过大,导致制件弯曲角 度超差。经过进一步调整整形 滑块整形尺寸后,解决了该问 题。如图8所示,制件弯曲成形 尺寸稳定一致,弯曲压痕小,特 别是两侧立面,几乎无弯曲压 痕,保证了制件外观质量要求。另外,制件一次装夹完成弯曲, 装取方便,弯曲效率高。

5 结束语
制件弯曲压痕是个无法避免的难点问题,特别是 对于较软的铜材。而针对本文U形结构件,弯曲压痕 和弯曲尺寸同时影响制件成形质量。在模具设计时, 通过工艺性分析和制件结构分析,找出难点问题原 因,通过原因进行相应的结构设计,引入转动轮机构 及浮动推块弹簧结构保证了弯曲压痕和弯曲尺寸,同 时,通过增加斜楔和整形滑块,一副模具实现了制件 弯曲和整形,确保了制件弯曲尺寸一致性和稳定性, 保证了制件成形质量,提高了制件弯曲成形效率。该 模具结构和设计,对弯曲成形质量要求高的小型制件 提供了一种可行的解决思路,具有一定的参考价值和 借鉴意义。